• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

自流平龟裂严重

注册
2015-01-29
帖子
414
反馈
117
积分
1,467
QQ
378473132
各位老大们,最近换了工作,在这边实验自流平,老出现问题,现在气温大约15-20℃,湿度50%-70%,做垫层自流平实验老出现严重的龟裂纹,调整几次都没有什么大的改观,是脱模太早了,还是材料不匹配?这三个样是不同的硫铝水泥,实验配比是
海螺42.5,27.5%
硫铝(北极熊,安达,云燕) , 7.5%
无水石膏,5%,
砂子42%,
胶粉,1%
其它,配平
初始流动度,158
20min ,145
表面开裂严重,严重的6#试块里面都是裂纹,是拆模太早了吗?我是成型4h后见表面上硬度就拆模了
还是说本身水泥问题?以前做的都是一模一样的配方现在只是普硅水泥和硫铝的重新筛选,不知道为什么就一直表现出开裂,偶尔有一条直裂纹还可以接受,这种严重开裂也就是今年才碰到,**指导!
还有,本人非新手,不要说什么这个配方垃圾之类的,现在的垫层市场就那样,成本就在这个范围里面,恳请不要评论与此无关的,什么价格啊,什么成本啊,什么市场啊之类的话题,谢谢!

533995423530006037.jpg
 
你这首先流动度损失太大,缓凝剂和早强剂这块就得调整,正常初始和20min流动度损失在±1-3最好。然后你确定你这是硬石膏?正常硫铝水泥是微膨胀低收缩的,随着加入的石膏量越多膨胀越好(在一定范围类),然后水养或者湿度大点利于避免收缩,所以建议你适当提高石膏量(或者适当降低硫铝量)。。也可以采取湿养。。个人见解,希望对你有帮助。。
 
你这首先流动度损失太大,缓凝剂和早强剂这块就得调整,正常初始和20min流动度损失在±1-3最好。然后你确定你这是硬石膏?正常硫铝水泥是微膨胀低收缩的,随着加入的石膏量越多膨胀越好(在一定范围类),然后水养或者湿度大点利于避免收缩,所以建议你适当提高石膏量(或者适当降低硫铝量)。。也可以采取湿养。。个人见解,希望对你有帮助。。
好,我再多试试吧,谢谢你
 
石膏量偏大了,不过看图片感觉像是收缩,可能有分层
自流平不要震模,要做一下简单的收缩的,用一次性杯子,我以前有发过帖子的,你找找看,配方早期强度建议不要特别关注,主要还是流动度,分层抗沉降,还有简单的收缩
 
各位老大们,最近换了工作,在这边实验自流平,老出现问题,现在气温大约15-20℃,湿度50%-70%,做垫层自流平实验老出现严重的龟裂纹,调整几次都没有什么大的改观,是脱模太早了,还是材料不匹配?这三个样是不同的硫铝水泥,实验配比是
海螺42.5,27.5%
硫铝(北极熊,安达,云燕) , 7.5%
无水石膏,5%,
砂子42%,
胶粉,1%
其它,配平
初始流动度,158
20min ,145
表面开裂严重,严重的6#试块里面都是裂纹,是拆模太早了吗?我是成型4h后见表面上硬度就拆模了
还是说本身水泥问题?以前做的都是一模一样的配方现在只是普硅水泥和硫铝的重新筛选,不知道为什么就一直表现出开裂,偶尔有一条直裂纹还可以接受,这种严重开裂也就是今年才碰到,**指导!
还有,本人非新手,不要说什么这个配方垃圾之类的,现在的垫层市场就那样,成本就在这个范围里面,恳请不要评论与此无关的,什么价格啊,什么成本啊,什么市场啊之类的话题,谢谢!

查看附件 13715
你这个是收缩造成的,首先看下你得配方,你用什么来保证不分层,怎么保水,其次,各位不要说这个多那个少,没有意义,因为我以前也出现过同样的问题,你用三种硫铝分别试验,你觉得还会是硫铝的问题吗?也许是你普硅有问题,另外你得流动度的损失源于你得缓凝剂,相比较而言,没有缓凝剂,你得流动损失更大才对。其次你的石膏你确定是无水的?会不会是其他种类的?还有你得减水剂呢?换硫铝的同时考虑过换普硅的没?
 
你这个是收缩造成的,首先看下你得配方,你用什么来保证不分层,怎么保水,其次,各位不要说这个多那个少,没有意义,因为我以前也出现过同样的问题,你用三种硫铝分别试验,你觉得还会是硫铝的问题吗?也许是你普硅有问题,另外你得流动度的损失源于你得缓凝剂,相比较而言,没有缓凝剂,你得流动损失更大才对。其次你的石膏你确定是无水的?会不会是其他种类的?还有你得减水剂呢?换硫铝的同时考虑过换普硅的没?
换过PII的,一样效果,不过好像拆模影响比较大,过12个小时拆模一般没龟裂纹,但是表面裂纹还是有,有些很多短而且细,但是有些只有一条长直裂纹。
 
那么还有一种可能,就是你的石膏可能存在问题,有的石膏是容易造成水化激剧,另外在这种水化激剧的情况下造成了水化的温度,当石膏水化激剧,快速结束,也有可能造成涨裂,表现为比较深的裂缝。个人愚见,仅供参考。
 
分层!初始流动度调整到145以内试试。开放时间个人认为在20--30分钟也完全可以满足现场使用。石膏掺量因为是硫铝体系建议下调一点1.5%--3.0%应该是够的,并且这么短时间试模就开裂了可能是胀的,收缩膨胀测下看看。
 
分层!初始流动度调整到145以内试试。开放时间个人认为在20--30分钟也完全可以满足现场使用。石膏掺量因为是硫铝体系建议下调一点1.5%--3.0%应该是够的,并且这么短时间试模就开裂了可能是胀的,收缩膨胀测下看看。
好的,我再试试,
 
收缩裂和膨胀裂很好判断,倒根瓦克条就知道了。这个表现是膨胀裂,降低石膏用量可能会缓解。但在低温情况效果不明显,主要是主体矿相反应不协调所致。建议冬季时特种水泥量提高,普硅降低。若考虑成本只能在这个配方中换材料碰运气了。
 
后退
顶部